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发布日期:2018/11/1 9:10:06  浏览次数:   来源:

背景

光伏电站的svg设备工作中要产生大量的热量,大多数设备采用强制风冷进行冷却,svg的实际出力始终在不停的变化,而风机始终为频恒定转速运转。以辉渠天恩电站为例,两套svg共装有风机5台,单台功率2.75kw,全年耗电为9.86万度。如果对风机进行变频化改造,在节约电能的同时还可以减少灰尘、潮气的进入,是一项比较好的改造项目。


改造思路

1、采集svg风机出风温度作为控制信号,温控器对变频器进行四段速控制或者4-20ma控制,为增加容错机制,此处选用四段速控制方式,并采用反逻辑控制,当温控器损坏导致输入变频器开关量都是0的时候,变频器可以实现全速运行。

2、增加变频与工频的自动切换电路,当变频器故障后能自动跳转为工频运行,不致造成设备过温跳闸,同时发出报警信号提醒运维人员处理。


运行效果

按照改造计划,首先改造的是2号svg,改造后的测试情况如下:


1、工作电流的变化



2、耗电量的变化:




 安装在出风口的温度传感器                                         安装后的变频器和控制箱



效益分析 

1、2号svg投资费用为2100元,按节电率为40%计算,回收期小于2个月(电费0.7元/度)。

2、1号svg投资费用为2900元,按节电率为40%计算,回收期小于3个月(电费0.7元/度)。

3、两台svg改造后每年节约电量3.9万度,假设变频器最低使用寿命5年,可节约电量19.5万度。

4、延长风扇寿命,变频降速后,风机轴承温度下降。

5、降速后,吸力减小,进入箱体的灰尘减少,降低维护工作量。


在产品的试运行期间,调试重点是要兼顾节能与设备散热两者的关系,不能一度为了节能而让设备散热不良,经辉渠电站近一年的运行,该改造项目的效果比预期还要好,值得向其他电站推广。


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